9月11日,西南油氣田公司完成磨溪氣田首批關停井復產工作,共復產關停井34口,增產天然氣3590萬方。
年初以來,西南油氣田公司抓實磨溪氣田關停井復產,不斷摸索氣井挖潛規律,****限度挖掘老氣田生產潛力,助力磨溪氣田關停井復產取得實效。
西南油氣田公司科學謀劃,全面摸排關停井氣井潛力、井筒完整性及集輸系統現狀等,根據復產難易程度和效益高低排定復產先后順序,統籌制定“磨溪氣田關停井復產工作運行大表”、“一井一策”編制、“關停井復產作業方案及應急預案”,成立專項工作組,開展復產井站壓力容器檢測、安全閥校驗以及電力系統、信息化設備整改恢復等工作,嚴控時間節點,確保管線試壓、集輸流程整改等各項準備工作有序推進,為關停井順利復產奠定堅實基礎。
聚焦磨溪氣田關停井現狀,西南油氣田公司精細統籌,通過流程恢復、生產試驗、工藝改造、開井復產及動態管理“五步工作法”,實現關停井低成本、安全快速、科學復產。通過充分運用“五步工作法”,磨溪氣田嘉二氣藏17口關停井時隔8年后整體復產,日產氣量超13萬方,并在后期總結形成“嘉二氣藏高壓高產水井控水采氣”“串聯式套管降壓采氣”等有指導價值的關停井復產經驗成果,****化發揮氣井潛能,提升挖潛穩產效率。
同時,西南油氣田公司抓實嘉二氣藏復產黨建項目化管理,組建以開井經驗豐富的技術干部、技師、班站長為主要力量的開井工作專班、“黨員先鋒隊”,開井初期48小時蹲點值守,根據氣井關停前生產特征和前期復產經驗,實時優化調整生產制度,確保關停井順利復產和持續穩定生產。期間,針對嘉二氣藏關停井氣水關系不明、井筒積液等復雜問題,綜合應用“泡排+氣舉”“控水采氣+智能間開”等多種手段,用黨建帶動老氣田挖潛穩產工作效能。