1、PE管施工的特點
(1)工效高
以PE200的施工為例,一般卡車可裝200mΦ200PE管,卸放在管溝100m處。我們一個臺班使用2臺對焊機,將管子兩兩相連,待一定數量后,將管子在管溝旁邊散開。再用一臺焊機,將PE管接上后放入溝槽內。
兩臺焊機一套人馬可充分利用第一個焊口的冷卻時間,進行第二個焊口的操作,這種施工方法工效高,例如1998年在我市大渡口新城工地,該工程包括3958mΦ200PE管,Φ250PE管和2臺Φ200PE閥門,全部采用對接焊,整個工程僅用了40天。
如果該工程采用同口徑的鋼管,以一個臺班、一個焊工每天焊接6個焊口計算,需3個月才能完成。如施工臺班采取****搭配,效果更為理想。現仍以Φ200PE管為例,****人員組合為二個焊工(一個專職,另一個是班長兼職)、四個配合輔助工和半個電工。半個電工就是具備基本電工知識便可,負責設備電源接線等工作。如果焊工或配合工有此類人選,可省半個電工。
焊機的工作時間要巧安排,每天以8小時工作計,在管子堆中用2臺焊機做兩兩對接,可焊接12~14個焊口;當管子在溝邊散開后,一般使用一臺焊機在溝上焊接,這樣8小時可焊接6個焊口,而讓另一臺焊機休息。如果這個臺班6人員長期配合默契,可以同時使用2臺焊機,這樣可焊接8~10個焊口。
(2)施工簡便
①鋼管施工的管溝,要求溝底要平,管溝要直,轉角點要明確,要走折線,而PE管的管溝只要溝底平就可以了。管溝不直,反而還滿足了PE管蛇行安裝的要求,管溝轉彎也不用挖成折線,可充分利用PE管的柔性順利通過。
②鋼管施工,需要電弧焊機、焊條烤箱、焊條保溫箱、氧割工具,需要焊接材料、焊條、需要氧氣、乙炔氣,還需要超聲波探傷儀、X射線機,需要洗片的暗室,還需要檢查防腐層的電火花儀,需要吹掃用的清管球,甚至需要吊車運管材。而PE管焊接設備簡單,一個液壓泵站,一個熱板、一個銑刀、一個夾具就構成了一套對接焊機,而且焊接不需要焊接材料,對于需要安裝不同壓力等級管道的專業安裝公司來說,這些設備必配的。但是對于只安裝0.4MPa以下壓力管道的公司來說,進行比較是非常重要的,讓自已做出****選擇。
③在搶險施工中優越性更突出。今年4、5月份,重慶紅樓賓館因暴雨發生嚴重滑坡,造成200m長的Φ219天然氣鋼管多處斷裂。我司采用中200PE管電熔焊接,僅8小時就恢復了供氣。
④省去絕緣防腐的工序
根據目前重慶燃氣集團天然氣管道泄露搶險情況統計,絕大多數是防腐層破損,造成電化學腐蝕、銹穿漏氣。而漏氣點中的絕大多數又分布在0.3MPa以下的管網中,所以我公司在0.4MPa以下管網中便用PE管。這既解決了電化學腐蝕問題,又降低了成本。根測算,在Φ200mm以下的PE管施工的綜合價格低于同口徑鋼管的價格。
2、PE管的施工管理對策
由於PE管自身的特性,也存在不足之處,需要加強管理,我們主要采取如下5點措施:
(1)PE管不能利用設備對它施加電信號,因此無法探測到埋地PE管的準確位置,我們對這一問題采取的方法是:埋設管線轉角樁,同埋設的示蹤線、警示帶相結合,并充分利用閥門井的位置進行定位,最重要一點是作好精確的竣工圖,在與測量公司簽定合同時,特別強調,要在管溝回填之前進行測量。
(2)焊接設備質量相當關鍵,我們在1996年使用東北某廠生產的焊機,壓力、溫度和加熱時間全無指示,全憑施工人員的經驗和感覺操作,結果在菜園壩濱江路施工PE160管道工程出事,管道投入運行后一周就有一個焊口發生爆裂。隨后被我們淘汰了這種焊接設備,選用另一種質量可靠的國產對接焊機。比進口焊機便宜,但故障也較多。有的是人為造成的,比如使用銑刀用力過猛造成電機燒壞,另一方面是設備本身元件質量不穩定造成的。
我們應定期維護保養設備,經常檢查設備運行狀態是否正常。同時加強對焊縫外觀質量的檢查,也可以發現焊機的工作狀態的好壞。比如,在外觀質量檢查項目中。就有對單邊寬度的檢查,可及時發現加熱板的工況。
(3)加強對電熔焊的質量檢查,這一問題對普遍使用電熔焊的單位不是問題。但是對于經濟實力有限和施工以對接焊為主的單位,只有在對接焊無法操作的時候使用電熔套筒,用得極少,那么這種情況對電熔焊接的質量檢查就要加強。
我司自1998年施工PE管近30Km.對接焊縫無一漏氣。而恰恰是電熔套筒出現了2次試壓失敗,最近的一次是重慶南岸區茶園工業園區的Φ250PE管三通的丁字焊口上的電熔套筒,當管道進行第一次分段試壓,壓力0.64MPa,強度試壓1小時,因甲方驗收人員因故遲到,結果到8小時后才降壓至0.46MPa進行了24小時嚴密性試壓,試壓結束后,經計算試壓合格,該電熔套筒未漏。但幾天后,當其他支線管道完工再進行總體試壓時,壓力剛到0.63MPa.壓力表顯示有泄露。造成焊接失敗的原因是管材插入套筒后對套管有很大的徑向外力,使得焊接過程中管材和管件軸線出現了夾角,管件受壓一側內壁接合較好,而另一側內壁形成了8mm的縫隙,再經過較長時間的強度試壓,徹底破壞了剩余的焊接面積,導致漏氣。
這一問題的出現主要是施工人員對電熔焊接操作較少,經驗不足造成的。另一方面與廠家對電熔焊可靠性的過分宣傳而忽視了注意事項。
(4)施工人員的素質非常重要,我公司強制推行PE管焊接質量檢查制度,
采用量化的指標,嚴格保證PE管施工質量,就是為了強化我司施工人員的責任心,提高他們的施工技術,防范他們在施工過程中的隨意性和不負責任的態度。
我們首先要求工人搬運管材應輕拿輕放。在倉庫一般是用行車吊裝,在沒有吊車的時,應杜絕于野蠻裝卸,否則管材撞傷甚大。我們目前采用的卸車方法是隨車帶2根鋼管,把它架放在車箱和地面之間作為導軌,并選擇一個比較平坦、土質柔軟的地方卸車,同時用繩子將PE管子綁住,讓其慢慢滾落,這既提高了速度又保護了管材。
另外,焊妥后管材放進管溝時,要特別注意管材的保護。首先是要加強施工人員對管材的保護意識;其二是在溝槽開挖時,有意識將大小石頭放在溝槽的另一邊;其三是用鋼管橫放在管溝上,使準備下溝的PE管在橫放的鋼管上有一段過渡的長度,讓下溝的PE管正好在管溝中央,避免與溝壁的摩擦;其四就是在PE管下溝后,管溝回填之前,讓質量檢察員仔細檢查一遍溝中的管道的表面劃傷情況是否超標。
對接焊縫質量的控制是施工管理最重要的部分,焊接作業員首先嚴格按照操作規程焊接出合格的焊口,進一步對不同的PE原材料管材選擇****焊接參數,使其達到理想焊接質量。
推行PE管焊接質量檢查制度,通過對焊縫外觀成型的檢查,可即時發現問題,幫助操作員調整焊接方式,達到質量要求。
通過幾年來施工經驗的總結,我們發現對焊縫的縫隙、錯邊、翻邊寬度和單邊寬度的檢查,可即時發現管材軸線是否與機架軸線在一條直線上;發現設備的工況是否正常;工人的操作是否熟練。開閉時間是否超標是否產生了假焊。
對于某些工人為趕進度擅自縮短冷卻時間而提前卸壓撤除夾具,一經發現,處以重罰。
(5)氣密性試壓問題,有時會出現實際壓力降大于允許壓力降。原因在于管線雖然回填,但道安裝試壓裝置一端不能回填而暴露在空氣中,PE管經陽光照,射后升溫度恃別快,而整條管線的壓力膨脹跟不上升溫膨脹,所以計算不合格。我們選擇在夜間讀取起始數據和結束數據,或者是在試壓裝置上面搭設遮陽蓬,避免陽光直接照射,以此解決氣密性試壓問題。